智能控制系統(tǒng)在1000MW機組的應用
時間:2022-09-07 10:04:04
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摘要:中速磨在運行中,煤層厚度、煤粉細度無法在線測量,其運行狀況直接影響整個機組的安全經(jīng)濟運行。以某1000MW機組鍋爐兩臺磨煤機為研究對象,加裝了一套中速磨制粉狀態(tài)監(jiān)測與智能控制系統(tǒng),通過實驗得出相同給煤量下,隨著加載力增大,煤粉細度變細、磨進出口差壓減小、煤層厚度變小;相同給煤量下,加載力對磨煤機的單耗影響較小,給煤量對磨煤機的單耗影響較大,且隨著給煤量的增加,磨煤機的單耗呈減小趨勢;磨煤機分離器轉(zhuǎn)速的增加,煤粉逐漸變細。該試驗對通過安裝制粉狀態(tài)監(jiān)測與智能控制系統(tǒng)提高磨煤機的運行性能具有重要意義。
關(guān)鍵詞:中速磨;狀態(tài)監(jiān)測;智能控制;運行性能
某電廠1000mw機組一期工程兩臺1000MW燃煤汽輪發(fā)電機組。制粉系統(tǒng)采用冷一次風正壓直吹式,每臺鍋爐配6臺中速輥式磨煤機。中速磨在運行中,磨輥加載力[1]根據(jù)給煤量線性變加載調(diào)節(jié),分離器轉(zhuǎn)速根據(jù)給煤量線性調(diào)節(jié),磨輥與磨碗間煤層厚度和磨損量無法實現(xiàn)在線測量,煤粉細度無法在線測量。通過逐臺磨煤機加載力優(yōu)化調(diào)整試驗,找到不同出力下最佳單耗和最佳煤粉細度的對應最佳加載力變化規(guī)律,并在不同出力、煤質(zhì)及水分等工況下,將加載力動態(tài)調(diào)整在最佳范圍。該調(diào)節(jié)方案在出力、煤質(zhì)和水分變化的情況下,不能自動修正調(diào)整加載力,不能自動調(diào)節(jié)煤層厚度,無法實現(xiàn)磨煤機出口煤粉細度在線分析。進而無法根據(jù)煤粉細度變化趨勢在線調(diào)整分離器轉(zhuǎn)速,煤粉細度和均勻性調(diào)節(jié)困難[2]。通過設計優(yōu)化,對磨煤機系統(tǒng)進行改造,加裝一套中速磨制粉狀態(tài)監(jiān)測與智能控制系統(tǒng),以中速磨分離器出口煤粉細度在線分析、中速磨煤層厚度在線檢測中速磨制粉狀態(tài)監(jiān)測與智能控制系統(tǒng)在1000MW機組的應用李洪泉,渠懷珠,彭文邦(華電萊州發(fā)電有限公司,山東萊州261400)以及振動在線監(jiān)測為基礎(chǔ),通過磨輥壓緊力、給煤量、分離器旋轉(zhuǎn)速度的在線自動協(xié)調(diào)控制,在線調(diào)整和自動控制煤粉細度、煤層厚度和磨煤機振動,從而實現(xiàn)中速磨系統(tǒng)制粉出力、細度調(diào)控和運行水平提升。
1工作原理
1.1煤層厚度測量
煤層厚度在線檢測系統(tǒng)是一套硬件測量與軟測量技術(shù)結(jié)合的測量系統(tǒng),如圖1所示。該系統(tǒng)通過安裝在磨輥支持架上的高分辨率位移激光測量系統(tǒng),監(jiān)測出運行期間磨輥整體的抬升量,通過激光測距采集磨煤機運行期間磨輥提升數(shù)據(jù),將不斷抖動的磨輥抬升量進行濾波和算法分析,得出穩(wěn)定的抬升量數(shù)據(jù),再通過磨輥和磨碗磨損分析建模和建模自動修正軟測量技術(shù)對抬升高度進行修正,剔除磨損值,輸出磨輥與磨碗間原煤厚度的精確測量值,同時在線輸出磨輥的磨損量。
1.2磨輥加載力優(yōu)化控制
磨輥加載力優(yōu)化控制技術(shù),以給煤量變化作為前饋,以煤層厚度測量值作為反饋,通過在線自動調(diào)整磨輥壓力,將原煤層厚度控制在設定范圍內(nèi),實現(xiàn)磨輥加載力、磨煤機出力、煤層厚度三者之間的最佳匹配[3],如圖2所示。
1.3煤粉細度在線軟測量
煤粉細度采用基于支持向量機、多傳感數(shù)據(jù)融合[4]等先進技術(shù)的煤粉細度變化趨勢在線實時軟測量技術(shù),把影響煤粉細度的分離器轉(zhuǎn)籠轉(zhuǎn)速、磨輥碾磨力、給煤量、磨內(nèi)風速等因素建立一個煤粉細度趨勢分析的仿真數(shù)據(jù)處理模型[5]如圖3所示,結(jié)合煤粉細度化驗結(jié)果和調(diào)整效果反饋值在線修正技術(shù),實現(xiàn)煤粉細度及其變化趨勢的在線分析,為煤粉細度的在線調(diào)節(jié)和分離器轉(zhuǎn)速在線控制,提供調(diào)節(jié)依據(jù)。在線測量技術(shù)只有通過在線自動控制,才能最大限度地發(fā)揮其作用,煤粉細度的在線測量也一樣,只有以煤粉細度在線測量值作為反饋信號,通過自動調(diào)整轉(zhuǎn)籠速度、煤層厚度以及通風量,最終實現(xiàn)煤粉細度的閉環(huán)自動控制才有意義[6]。煤粉細度在線分析的目的不在于細度絕對值的多少,而是借助煤粉細度變化趨勢在線分析結(jié)果,通過自動調(diào)整和控制影響煤粉細度的變化因素,將煤粉細度閉環(huán)控制在預設的范圍內(nèi)。1.4分離器優(yōu)化控制根據(jù)煤粉細度變化趨勢在線實時軟測量[7]結(jié)果,結(jié)合煤粉細度化驗細度結(jié)果在線修正技術(shù),在設定范圍內(nèi)閉環(huán)控制分離器轉(zhuǎn)籠轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)細度趨勢的在線測量和閉環(huán)控制。其控制原理的實質(zhì),就是尋找影響煤粉細度與各種因素之間的內(nèi)在規(guī)律[8],以煤粉軟測量分析結(jié)果為反饋,通過控制煤層厚度控制煤粉細度分布的穩(wěn)定性,通過在預設范圍內(nèi)精細在線調(diào)整轉(zhuǎn)籠速度,與給煤量、通風量和磨輥加載力相匹配,實現(xiàn)煤粉細度和均勻性的穩(wěn)定和可控[9]。如圖4所示。
2磨煤機性能試驗和實施效果
2.1試驗方法
磨煤機給煤量置于手動,分別將給煤量置于60t/h、65t/h、75t/h、80t/h、85t/h,在每個出力下,調(diào)整至不同加載力和分離器轉(zhuǎn)速,每個工況在穩(wěn)定后保持1h左右取煤樣,化驗煤粉細度;分別記錄磨煤機電量表碼、給煤機累計表碼,計算出制粉單耗和制粉出力;記錄每個工況下的煤層厚度、磨進出口差壓。
2.2試驗結(jié)果
2.2.1加載力與煤粉細度、磨進出口差壓、煤層厚度的關(guān)系表1為A磨煤機在不同給煤量下,加載力與煤層厚度、磨進出口差壓及煤粉細度百分比的關(guān)系。在給煤量和加載力試驗范圍內(nèi),從圖中可以看出,相同給煤量下,隨著磨煤機加載力的增加,磨輥對煤的研磨作用變大,煤層厚度逐漸減小,煤粉逐漸變細,R90與R200所占的比例逐漸減小,各給煤量下由于加載力不同導致的煤粉細度相差10%~15%,變化比較明顯,煤粉變細后,可以更容易被吹出磨煤機,因此磨進出口差壓也呈減小趨勢,同理,對F磨煤機進行試驗也可以得出相同的結(jié)果,如表2。2.2.2給煤量、加載力與制粉單耗的關(guān)系圖5為磨煤機給煤量、加載力與制粉單耗的關(guān)系。從圖中可以看出,相同給煤量下,加載力對磨煤機的單耗影響較小,試驗工況下差值在0.33%~1.74%之間,而不同給煤量對磨煤機的單耗影響較大,且隨著給煤量的增加,磨煤機的單耗呈減小趨勢,當出力由85t/h降至80t/h、75t/h、65t/h時,制粉單耗分別升高6.4%、11.8%和24.5%。2.2.3分離器轉(zhuǎn)速與煤粉細度關(guān)系圖6為磨煤機分離器轉(zhuǎn)速與煤粉細度關(guān)系。從圖6中可以看出,隨著磨煤機分離器轉(zhuǎn)速的增加,R90所占的百分比逐漸減小,煤粉逐漸變細。
2.3試驗結(jié)論
相同給煤量下,隨著磨煤機加載力的增加,煤層厚度減小,磨進出口差壓減小,煤粉細度變細,各給煤量下由于加載力不同導致的煤粉細度相差10%~15%,變化比較明顯。相同給煤量下,加載力對磨煤機的單耗影響較小,試驗工況下差值在0.33%~1.74%之間,而不同給煤量對磨煤機的單耗影響較大,隨著給煤量的增加,磨煤機的單耗呈減小趨勢,當出力由85t/h降至80t/h、75t/h、65t/h時,制粉單耗分別升高6.4%、11.8%和24.5%。隨著磨煤機分離器轉(zhuǎn)速的增加煤粉逐漸變細。
3結(jié)語
傳統(tǒng)中速正壓直吹磨煤機無法實時測量磨煤機煤層厚度、分離器出口煤粉細度等運行指標,當負荷較高,煤層較厚時磨煤機加載力與分離器轉(zhuǎn)速等指標無法協(xié)調(diào)配合,此時不僅有堵磨風險,也不利于磨煤機經(jīng)濟運行。經(jīng)過設計優(yōu)化,加裝中速磨制粉狀態(tài)監(jiān)測與智能優(yōu)化控制系統(tǒng),以中速磨分離器出口煤粉細度在線分析、中速磨煤層厚度在線檢測以及振動在線監(jiān)測為基礎(chǔ),測量煤層厚度,煤粉細度進而使磨輥加載力、給煤量、分離器轉(zhuǎn)速有機結(jié)合,在線調(diào)整和自動控制煤粉細度、煤層厚度和磨機振動,從而實現(xiàn)中速磨研磨系統(tǒng)在制粉出力、細度調(diào)控和運行水平提升,并通過試驗驗證了上訴系統(tǒng)的有效性,降低了磨煤機堵磨風險,并保證磨煤機經(jīng)濟運行。
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作者:李洪泉 渠懷珠 彭文邦 單位:華電萊州發(fā)電有限公司